霄云煤礦皮帶工區自主施工皮帶機基礎工程
節約費用5萬元
膠帶上山第三部皮帶機自2014年2月份安裝投用以來,由于底板沒有進行硬化,現場工人勞動強度大、清理衛生工作效率低、見效慢、現場質量標準化水平低等諸多問題一直困擾著皮帶工區。為提高現場質量標準化水平和工人勞動效率,工區決定對第三部皮帶機底板自主進行硬化。
力保檢修,加班加點
開始施工首先面臨的問題便是人員組織問題,由于工區內部崗位人員都有固定崗位,怎樣確保在不影響正常生產的前提下,保證底板硬化工作的順利施工是關鍵。經過工區內部商議,決定由第三部皮帶機維修班——周房家班負責該項工作,在每天上午設備檢修工作完畢后,下午加班再進行底板硬化施工。該班組的小伙子們再接到任務后,面對毫無經驗的底板硬化工作,他們沒有半句怨言,立即全身心的投入到該項工作中。從2014年8月7日起開始施工,到2015年3月8日結束,這一干就是200多天。在這期間,他們還保證了膠帶上山第三部皮帶機的日常檢修各項工作,沒有造成設備一分鐘的影響。
爭分奪秒,每天滿點
針對該項工程的施工,工區根據現場工作量,結合維修班每天檢修的實際情況,預計施工時間為1年。項目負責人跟班副區長劉俊峰為縮短施工時間,提高施工效率,自工程開工起,堅持每天早班跟班,現場指揮施工,合理安排施工工序,與工人同上同下,確保每天完成計劃工作量。周房家班編制一共只有6個人,但是大家發揚了特別能吃苦、特別能戰斗的工作精神,所有人員在工程施工期間少休班、多貢獻,確保了工程的順利、高效施工。并且,在春節開工以后,為加快施工速度,針對1309工作面沒有正常生產的實際情況,項目負責人抽調1309放煤司機4人參與施工,更為該項工程的提前完工創造了有利條件。截至3月8日工程竣工,該項工程共歷時7個月,比原計劃時間提前了5個月完成。
分段施工,先保重點
該項工程開始施工之初,項目負責人就制定了分段施工,先保重點的工作措施,根據現場實際情況,首先對衛生不易清理、管理難度較大的驅動裝置部分、拉緊裝置部分、機尾平巷部分、1309煤倉下口部分等進行施工,每段施工完畢后,在最下端再施工一條橫向水溝,可以保證本段清理衛生的時候污水流向內側幫部水溝,避免影響其它地段衛生。在這幾處關鍵部分施工完畢后,再從皮帶機驅動裝置以下自上而下沿下山進行施工,這樣既能夠保證工程施工的連續性,又可以大幅度減輕施工勞動強度。
確保質量,消除缺點
底板硬化工程的服務年限比較長,對質量方面的要求也比較高。為確保工程質量,項目負責人提前制定了工程質量標準,對底板清理、灰料配比、硬化平整度、防滑措施、砂漿結合面處理、水溝設置和傾斜度等提出了明確要求。在施工過程中,施工人員嚴格按照標準施工,消除了工程缺陷,確保了施工質量。
該項工程共硬化巷道底板2160平米,躲避硐室11個,合160平米,修砌水溝80米,工程質量均達到規定標準。同時,在施工過程中,施工人員不斷總結經驗,掌握了一整套整平底板、摻拌砂漿、結合面處理、地面磨光、防滑處理等施工工藝,起到了鍛煉了職工隊伍和提高職工綜合素質的作用。
(霄云煤礦 劉俊峰)